Un estudio sobre el control óptimo de la utilización de voltaje para mejorar la eficiencia de PMSM
Autores: Park, Ji-Hwan; Lim, Hee-Sun; Lee, Geun-Ho; Lee, Heon-Hyeong
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Un estudio sobre el control óptimo de la utilización de voltaje para mejorar la eficiencia de PMSM
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Control de flujo
Motor síncrono de imán permanente
Eficiencia
Pérdidas de cobre
índice de sobremodulación
Ripple de corriente de fase
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 26
Citaciones: Sin citaciones
Cuando se realiza un control de flujo débil para conducir un motor síncrono de imán permanente a alta velocidad, la eficiencia se reduce porque la pérdida de cobre aumenta a medida que aumenta la corriente negativa del eje D. Además, si se disminuye ligeramente el índice de sobremodulación y se conduce sin establecerlo en el valor máximo, se puede esperar un efecto de reducción de la ondulación de corriente de fase en comparación con el control de seis pasos. Por lo tanto, si el motor se opera en un punto de corriente que pueda minimizar la suma de pérdida de cobre y pérdida de hierro, el motor puede ser conducido con la máxima eficiencia. Además, si el índice de sobremodulación es ligeramente inferior al del control de seis pasos, la ondulación de corriente de fase puede reducirse. Este documento propone un método para encontrar un índice de sobremodulación para maximizar la eficiencia de conducción al conducir un motor basado en el comando de flujo magnético-par. Además, se propone un algoritmo para conducir un motor con máxima eficiencia aplicando una tabla de índice de sobremodulación óptima. Basándose en la simulación de MATLAB Simulink, se revisan las características de cambio de eficiencia según el cambio de índice de sobremodulación, y se verifican los efectos de mejora de eficiencia y reducción de ondulación de corriente a través de un experimento de dinamómetro.
Descripción
Cuando se realiza un control de flujo débil para conducir un motor síncrono de imán permanente a alta velocidad, la eficiencia se reduce porque la pérdida de cobre aumenta a medida que aumenta la corriente negativa del eje D. Además, si se disminuye ligeramente el índice de sobremodulación y se conduce sin establecerlo en el valor máximo, se puede esperar un efecto de reducción de la ondulación de corriente de fase en comparación con el control de seis pasos. Por lo tanto, si el motor se opera en un punto de corriente que pueda minimizar la suma de pérdida de cobre y pérdida de hierro, el motor puede ser conducido con la máxima eficiencia. Además, si el índice de sobremodulación es ligeramente inferior al del control de seis pasos, la ondulación de corriente de fase puede reducirse. Este documento propone un método para encontrar un índice de sobremodulación para maximizar la eficiencia de conducción al conducir un motor basado en el comando de flujo magnético-par. Además, se propone un algoritmo para conducir un motor con máxima eficiencia aplicando una tabla de índice de sobremodulación óptima. Basándose en la simulación de MATLAB Simulink, se revisan las características de cambio de eficiencia según el cambio de índice de sobremodulación, y se verifican los efectos de mejora de eficiencia y reducción de ondulación de corriente a través de un experimento de dinamómetro.