Experimento de simulación a Mach 4 de un motor turbojet precalentado utilizando hidrógeno líquido
Autores: Taguchi, Hideyuki; Harada, Kenya; Kobayashi, Hiroaki; Hongoh, Motoyuki; Masaki, Daisaku; Nishida, Shunsuke
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Experimento de simulación a Mach 4 de un motor turbojet precalentado utilizando hidrógeno líquido
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Aeroespacial
Palabras clave
Estudio
Motor a chorro
Mach 5
Aeronave de transporte hipersónica
Precalentador
Motor principal
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 29
Citaciones: Sin citaciones
Este estudio investigó un motor turbojet precalentado para una aeronave de transporte hipersónico de clase Mach 5. El motor se demostró bajo condiciones de despegue y vuelo a Mach 2, y se planea una prueba en túnel de viento de propulsión a Mach 5. El motor está compuesto por un precalentador, un motor central y un poscombustor. El motor fue probado bajo condiciones simuladas de Mach 4 utilizando una instalación de suministro de aire. Aire a alta temperatura y alta presión fue suministrado a los componentes del motor a través de una válvula de control de flujo de aire y un medidor de flujo de orificio, y se suministró hidrógeno líquido al precalentador y al motor central. Los resultados confirmaron que la secuencia de arranque de los componentes del motor fue efectiva bajo condiciones simuladas de Mach 4 utilizando combustible de hidrógeno líquido. El efecto de precalentamiento no causó daños a las partes rotativas del motor central en el experimento.
Descripción
Este estudio investigó un motor turbojet precalentado para una aeronave de transporte hipersónico de clase Mach 5. El motor se demostró bajo condiciones de despegue y vuelo a Mach 2, y se planea una prueba en túnel de viento de propulsión a Mach 5. El motor está compuesto por un precalentador, un motor central y un poscombustor. El motor fue probado bajo condiciones simuladas de Mach 4 utilizando una instalación de suministro de aire. Aire a alta temperatura y alta presión fue suministrado a los componentes del motor a través de una válvula de control de flujo de aire y un medidor de flujo de orificio, y se suministró hidrógeno líquido al precalentador y al motor central. Los resultados confirmaron que la secuencia de arranque de los componentes del motor fue efectiva bajo condiciones simuladas de Mach 4 utilizando combustible de hidrógeno líquido. El efecto de precalentamiento no causó daños a las partes rotativas del motor central en el experimento.